Älykkään kalastusvieheen suunnittelu
Martikainen, Janne (2018)
Kandidaatintyö
Martikainen, Janne
2018
School of Energy Systems, Konetekniikka
Kaikki oikeudet pidätetään.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018061926196
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018061926196
Tiivistelmä
Kalastus on yksi ihmiskunnan vanhimpia elinkeinoja metsästyksen ja keräilyn ohella. Viehekalastuksen alkaminen on ajoitettu aikaan ennen metallinkäsittelyn keksimistä. Nykyään viehemarkkinat laajenevat jatkuvasti ja markkinoilla on jo erilaisia älyvieheitä.
Työn tavoitteena on kehittää 3D-tulostettava älykäs viehe, joka pystyy värisemään satunnaisesti, mittaamaan uintisyvyytensä ja etäisyytensä pohjasta ja säätämään uintisyvyyttään itsenäisesti. Syvyyssäätötoiminnolle ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja, joissa vaikuttavat hydrodynaamiset voimat ja vaadittavien komponenttien valintakriteerit selvitetään kirjallisuutta tutkimalla.
3D-tulostetulla manuaalisella prototyypillä tehtyjen testien perusteella valitaan lupaavimmalta vaikuttava syvyyssäätömekanismi. Mekanismin komponenttien vaatimukset mitoitetaan. Syvyyssäätöön ja lisätoimintoihin etsitään soveltuvat komponentit ja toteutetaan komponenttien kytkennät. Lopuksi kirjoitetaan toiminnot toteuttava ohjelma.
Prototyyppiä ei ehditty viimeistellä ja lopullista runkorakennetta ei suunniteltu. Prototyypin toimivuutta kalastaessa ei voitu varmistaa. Fishing is one of mankind’s oldest practices for gathering food in addition to hunting and gathering. Lure fishing has been dated to have begun before metallurgy was invented. Nowadays lure markets are expanding constantly and there are already different kinds of smart lures on the market.
The goal of this thesis is to develop a 3D printed intelligent lure that can vibrate randomly, measure its swimming depth and distance from bottom and adjust its swimming depth independently. Different ideas for the depth adjustment method are developed, the hydrodynamic forces acting in them and selection criteria for the components are researched from literature.
Based on tests done with a 3D printed manual prototype, the most promising depth adjusting mechanism is selected. The requirements for the components needed for the mechanism are calculated. Fitting components for the depth adjustment and additional features are searched and the wiring is done for the components.
There wasn’t enough time to finish the prototype and no finalized body was designed. Functionality of the prototype while fishing could not be verified.
Työn tavoitteena on kehittää 3D-tulostettava älykäs viehe, joka pystyy värisemään satunnaisesti, mittaamaan uintisyvyytensä ja etäisyytensä pohjasta ja säätämään uintisyvyyttään itsenäisesti. Syvyyssäätötoiminnolle ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja, joissa vaikuttavat hydrodynaamiset voimat ja vaadittavien komponenttien valintakriteerit selvitetään kirjallisuutta tutkimalla.
3D-tulostetulla manuaalisella prototyypillä tehtyjen testien perusteella valitaan lupaavimmalta vaikuttava syvyyssäätömekanismi. Mekanismin komponenttien vaatimukset mitoitetaan. Syvyyssäätöön ja lisätoimintoihin etsitään soveltuvat komponentit ja toteutetaan komponenttien kytkennät. Lopuksi kirjoitetaan toiminnot toteuttava ohjelma.
Prototyyppiä ei ehditty viimeistellä ja lopullista runkorakennetta ei suunniteltu. Prototyypin toimivuutta kalastaessa ei voitu varmistaa.
The goal of this thesis is to develop a 3D printed intelligent lure that can vibrate randomly, measure its swimming depth and distance from bottom and adjust its swimming depth independently. Different ideas for the depth adjustment method are developed, the hydrodynamic forces acting in them and selection criteria for the components are researched from literature.
Based on tests done with a 3D printed manual prototype, the most promising depth adjusting mechanism is selected. The requirements for the components needed for the mechanism are calculated. Fitting components for the depth adjustment and additional features are searched and the wiring is done for the components.
There wasn’t enough time to finish the prototype and no finalized body was designed. Functionality of the prototype while fishing could not be verified.