Nonlinear PI-control approach for improving the DC link voltage control performance of a power factor corrected system
Honkanen, Jari; Hannonen, Janne; Korhonen, Juhamatti; Nevaranta, Niko; Silventoinen, Pertti (2018)
Post-print / Final draft
Honkanen, Jari
Hannonen, Janne
Korhonen, Juhamatti
Nevaranta, Niko
Silventoinen, Pertti
2018
IEEE Transactions on Industrial Electronics
2018
IEEE
School of Energy Systems
Kaikki oikeudet pidätetään.
© IEEE 2018
© IEEE 2018
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018091335613
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018091335613
Tiivistelmä
When fast voltage control is used in a power factor control, the ripple of the DC link causes current harmonics. This paper proposes a method to reduce the harmonic content of a fast voltage loop in a power factor correction (PFC) which can both produce low distortion during steady state operation and fast recovery from a load transient. The performance is achieved by using a Takagi- Sugeno (T-S) type nonlinear controller for DC link voltage control. The proposed nonlinear control is compared with linear PI control, which is tuned to meet the standardized regulations for harmonic content in a 3 kW single phase power supply. The results show that the presented nonlinear voltage controller can maintain the dynamic performance of the linear control with reduced current harmonics. It is also shown that the used nonlinear control method requires only marginally more complex control.
Lähdeviite
Honkanen, J., Hannonen, J., Korhonen, J., Nevaranta, N., Silventoinen, P. (2018). Nonlinear PI-control approach for improving the DC link voltage control performance of a power factor corrected system. IEEE Transactions on Industrial Electronics. DOI: 10.1109/TIE.2018.2868282
Alkuperäinen verkko-osoite
https://ieeexplore.ieee.org/document/8458370/Kokoelmat
- Tieteelliset julkaisut [1403]
Samankaltainen aineisto
Näytetään aineisto, joilla on samankaltaisia nimekkeitä, tekijöitä tai asiasanoja.
-
Virtuaalisen työkoneen ohjaus Codesys-ohjaimella
Montén, Niko (2019)Tässä kandidaatintyössä päätavoitteena oli löytää yhteysratkaisu reaaliaikaiseen tiedonsiirtoon MeVEAn ja Codesyksen välille. Tämä mahdollisti MeVEAn simulaatiomallin ohjauksen Codesyksen monipuolisen visuaalisen käyttöliittymän ... -
Evaluation of direct force control for AMB's rotor system
Zhuravlev, Andrei (2018)AMB allows contactless support of a rotating body. AMB requires an active control as it is inherently unstable. Classical current control scheme that con-sists of outer position and inner current control loops can be used. ... -
Tuotannonohjauksen kehittäminen levytuotetehtaassa
Immonen, Jarkko (2006)Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää ohutlevytuotteita valmistavan yrityksen tuotannonohjauksen nykytila ja kehitystä vaativat kohteet sekä laatia kehitysehdotuksia. Yrityksessävalmisteltiin samaan aikaan tutkimuksen ...